中国石油网消息 (通讯员宋淑华) “今年上半年,我们采用全密闭方式进行石脑油卸车作业,卸车损耗比年初制定的攻关目标减少了0.1个百分点,节约成本15.24万元。”7月14日,兰州石化公司石化厂生产技术科科长李蓬勃对记者说。
石化厂油品储运车间承担着石脑油的卸车任务。由于石脑油挥发性强,在高温天气下,更易发生气化,不仅增加卸车损耗,还容易造成环境污染。今年,这个厂制定全密闭卸车作业流程,优化操作步骤,使卸车损耗明显减少。
首先,在槽车进入栈桥后,静止30分钟后再打开槽车大盖,避免液面波动过大造成挥发。其次,在卸车鹤管插入槽车后,立即将鹤管的密封帽盖好,做到卸车全过程的密封和密闭。作业结束后,打开鹤管放空阀,将鹤管内的余油返回至槽车,再拔出扫仓泵的泵头,这样可以保证鹤管内不留存石脑油,也避免将鹤管内的余油滴落在栈台上。那么,从鹤管返回到槽车内的石脑油岂不是被浪费了?“这时候,我们会使用空气隔膜泵收集槽车内的石脑油,直至油品全部回收干净。”油品储运车间化工四班班长王克祯解释道。
“从4月份开始,气温逐渐升高,我们原本担心卸车损耗会随之增加。可上半年的数据说明,全密闭卸车流程完全可以减少高温下的石脑油损耗。截至4月底,累计卸车损耗是0.28%,截至6月底,这个数据却降到了0.25%。”油品储运车间主任袁振民欣慰地说。