截至3月13日,吉林油田在木146区块两口水井开展氮气泡沫驱现场试验9个月,累计注入氮气223万立方米。受效13口油井中,日增油最高达到15.6吨,增幅103%,综合含水最高下降2.3个百分点。
在先导试验成功基础上,吉林油田今年将在新木、红岗、大老爷府、黑75等采区选井,扩大氮气泡沫驱技术应用规模,效益开采剩余油。
老区剩余油怎样有效动用?
——转变开发方式,提高采收率
进入中后期的吉林油田高含水、低渗透特点明显,常规水驱已难再有效动用剩余油,必须寻求新的三次采油技术,将老区地下沉睡多年的剩余油采出来。
吉林油田木146区块开发于上世纪70年代,属岩性构造油藏。这个区块经历了初期投产、一次加密、二次调整、综合调整4个主要阶段后,产量递减较快,尽管通过完善井网和精细水驱调控,但是总体上未能改变开发形势日益变差的趋势。
木146区块平均单井日产液35.7吨,日产油仅有0.9吨,综合含水率高达97.4%,采出程度仅为40.6%,已进入高产液、高含水、高采出程度的“三高”阶段,水驱效果逐年变差,急需转变开发方式,提高采收率。
2015年3月,科研人员通过研究在木146-66井获取的岩芯资料发现,水洗弱的储层含油性相对较好。这反映出该区块仍具有一定剩余油资源基础。通过新井水淹层测井解释,有7个小层以特强、强水淹为主,3个小层动用程度相对较低,剩余油丰富。
技术人员分析后认为,木146区块剩余油相对丰富,但常规注水很难进一步改善开发效果,必须转变驱替方式。
如何获得效益产量?
——扩大波及体积,唤醒沉睡油层
在低油价形势下,“产量就是效益”的理念早已转变为“要效益产量”,低投入高产出的开发手段是老油田首选。氮气泡沫驱恰恰满足上述条件。
空气中氮气含量占78%,氮气提取工艺早已成熟。氮气泡沫驱具有气源丰富、成本低、在中低渗透油藏注入能力强的优势。经过反复论证,该工艺在低渗透等特殊油藏的实施效果明显好于水驱。
吉林油田将木146区块定为氮气泡沫驱项目首个试验区后,新木采油厂成立了专门的氮气泡沫驱班组,维护制氮、注氮设备和注气井、受效油井。
氮气泡沫驱管理班班长张浩介绍,氮气分离设施运用碳分子筛分离技术,通过变压吸附原理将氧气分离出来。剩余气体经过压缩机注入地下。
氮气驱油的好处在于,很好弥补了注水驱油的不足。张浩说:“注水驱油后,油井所处地层下部动用效果还好,但上部达不到理想效果。由于老区地层渗透性好,氮气在油水之间可将水无法到达地方的原油驱至井口。”
针对这一特性,技术人员用分离器将油层分为上段和下段两大部分,氮气泡沫驱与水驱同时进行,在综合调整的过程中,互相弥补,交替运行,提高采收率。