按照《中国石油天然气股份有限公司深部调驱效果评价工作指导意见》、《关于开展深部调驱总结的通知》,截至6月8日,冀东油田钻采工艺研究院采收率工艺技术人员完成了柳赞北区深部调驱项目系统总结工作。通过柳北深部调驱研究与矿场试验,先后在水流优势通道判别、调驱剂体系研发与优化、深部调驱段塞优化设计、现场实施调整技术、现场施工工艺优化和现场施工质量控制等6项关键技术取得突破性技术成果,该成果对同类油藏开展深部调驱具有积极的借鉴与指导作用。
柳赞北区平面、纵向矛盾突出,油井注水受效后含水上升快,多轮次调剖后随着调剖轮次增加效果逐渐变差,分注后单层突进现象仍较严重。为进一步提高采收率,为其他同类油藏提供参考,钻采工艺研究院与陆上油田作业区等相关单位开展了柳北深部调驱技术攻关。
2011年7月柳北深部调驱开始现场注入施工,施工期间,技术人员持续开展现场施工跟踪指导,攻坚克难,开拓创新,综合现场施工状况及投入产出比,先后对方案进行了四次优化调整。2012年5月,对配注量及段塞进行调整;2012年12月,对调驱体系进行调整;2013年8月,进行第一次井网调整;2014年1月,进行第二次井网调整,由7注19采变为4注12采。截止到今年5月底,柳北调驱累计注入调驱剂35.1万方,平均升压8.3兆帕。其中第二次井网调整后的4口调驱井累计注入19.5万方,约完成设计注入量的80%。
经过精心施工和方案调整,试验区见到较好效果,共见效15口油井,累计增油5.5万吨,综合含水最高下降10%,阶段提高采收率4.36%,水驱曲线预测提高采收率6.27%,增加可采储量11.4万吨,已经远高于方案初期预测增储效果。
深部调驱是注水开发阶段改善水驱的有效措施,可较大幅度提高油藏采收率,对同类油藏有积极的指导作用和推广应用前景。目前已经在柳北其他井区、柳中和高76断块开展了深部调驱技术推广应用。