大港油田孔南高温高盐油藏化学驱现场实现突破,经过大量室内实验评价与现场实践,实施聚/表二元驱半年以来,日增油20吨,含水降低3个百分点。
经过多年的勘探开发,大港油田整体进入高含水、特高含水开发阶段,要实现油田的稳步发展、提质增效,需要规模应用三次采油提高采收率技术。大港油田公司工程技术人员注重三次采油的自主技术创新、科研攻关、室内试验研究和实际应用,结合油田生产实际开展各项工作,创建了推广应用一代、先导试验一代、研究储备一代的发展模式,取得阶段性成果。2013年以来,整体实现聚合物驱规模化推广,2016年产油量达33万吨,占自营区9.5%,试验应用规模创历史新高,规模应用水平位居中石油前列,为老油田增储上产打开新的经济增长空间。
在老油田实现三次采油规模应用并非易事,面临不同地下和地上条件的多种制约和考验。大港油田孔南地区储量丰富,但受油藏“高温、高盐、中低渗、稠油”不利因素的影响,水驱采收率低,目前推广应用的油藏均为常规油藏条件,不适用于孔南地区特殊的油藏条件,亟需开展接替性提高采收率技术。
作为油田三次采油研究应用的主体技术支撑,大港油田工程技术人员践行“效益开发、试验先行、蓄势待发”的理念,不断提升技术服务能力,适时提出能够满足生产需求的技术方案,做到技术适用,经济合理。经过大量的前期研究、室内试验和反复现场实践,科研团队攻克多个技术瓶颈,实现了现场应用的突破。
针对孔南地区特殊的油藏类型,工程技术人员通过大量室内实验,筛选出适用于该类油藏的功能型聚合物,有效提高了化学剂的抗温耐盐性;自主研发新型表面活性剂,实现有效降低界面张力和良好的乳化增溶。针对油田采出水配制化学剂溶液高钙镁离子含量的问题,自主创新形成螯合剂处理采出水方法,有效提升了溶液粘度和热稳定性。
在大量室内研究的基础上,2017年1月,官109-1断块正式实施功能型聚/表二元驱,覆盖地质储量143万吨,实施前,水驱日产油26吨,综合含水92.4%;实施半年后,日产油46吨,综合含水降至89.4%。