日前,渤海钻探公司圆满完成大港油田段42-66井第5段储层改造,标志着大港油田官东6x1区块10口井30层段告捷,累计注入地层液体55081方,压裂砂1465.7方,暂堵剂2.6吨。这是大港首次实施工厂化压裂改造,该区块段41-68井也以注液量1万立方米创大港油田单井注液量最多纪录。
官东6x1区块是大港油田难动用储量新技术开发先导实验项目,为了提高小层纵向动用程度,拟实施工厂化压裂改造。主要包括东西2个平台10口井30段,施工压力高达78兆帕,最大排量12立方米/分钟。2017年8月27日至9月15日,由渤海钻探井下技术服务公司实施该区块首批10口井14段压裂。在施工中,该公司通过储液罐提前配液、地面专用上水管线以及储水罐混配车即配即注的方式,全力保障此次大排量、多液量、长时间、小井场的泵注施工;此外,该公司每口井制定主、副3套施工方案,现场多处安装摄像头,首次实现会议室多角度、全方位直播压裂施工现场,与会人员实时根据施工压力变化,调整泵注排量、液量、砂量等作业参数,攻破了2种压裂液体系交替泵注、转向压裂、老井重复压裂地质结构复杂等技术难点,压后产量增加近2倍,为后续施工积累了丰富的经验。
按照设计要求,该区块实施闷井作业后,第二批5口井16层的工厂化压裂将于今年1月9日正式启动。此轮施工正值三九时节,天寒地冻,滴水成冰。无论是配置的压裂液,还是高低压管线,转瞬之间均会冻结一层厚厚的冰坨。若管线稍有淤堵,则会造成管线爆裂,后果不堪设想。参战职工积极践行“石油特种兵”精神,克服年关将至心情浮躁的情绪,认真落实冬季八防措施,严细各项操作规程,每天冒着零下12℃的严寒,精准配液、泵注施工之后,使用吹扫装置将高低压管线和压裂车泵腔中的残液吹扫干净,再行拆卸,有效避免了夜间气温骤降遗留残液冻结。次日上午,他们利用3-4个小时,重新连接60余根高压管线,并使用锅炉车逐台刺设备、高低压管线边角以及40个压裂罐口闸门,并检查上水管线的冻堵情况,确保管线闸阀的畅通无阻;针对近期风雪天气,该公司提前做好应急预案,采取播撒融雪剂、清扫罐面冰雪等有效措施,防止高空作业打滑跌落,确保了此次工厂化压裂安全、高效运行。
成功完成官东6x1区块10口井30层段施工,标志着该公司工厂化压裂技术日臻成熟,也为大港油区官东6x1区块难动用储量提供了新的储层改造技术支撑。